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【徐工匠人(rén)】180天逆轉“不可能”,他(tā)們憑什麼做到?
突破裝載機液壓定變量(liàng)系統控制技術、高(gāo)壓脈沖降幅50%以上,全球(qiú)首創負載信号定變量合流控(kòng)制技術,獲得國家發明專利8項,實用(yòng)新型專利3項……
徐工定變(biàn)量二代平台化研發團隊
180天,定變量二代(dài)平台化(huà)研(yán)發(fā)團隊将原本的“不可能”變為現(xiàn)實,推動徐工裝載機液壓(yā)技術跻身(shēn)行業第一梯隊(duì)。“研發人員的工作就是要挑戰一個個(gè)本不可能完成的技術難題,一次(cì)次突破之前的自己,方能站在技術最前沿。”
深入市場 挑戰嚴寒
裝載機液壓定變量系統技(jì)術逐漸成為業内主流,差異化競争空間被大大壓縮,技術升(shēng)級無對标先例,難度巨大,不(bú)升級則面臨着競(jìng)争優勢弱(ruò)化的境況。
在遼甯某大型(xíng)港口,冬季最低氣溫接近零下35℃,數台配置定變量系統的徐(xú)工裝(zhuāng)載機正(zhèng)在緊張地裝卸(xiè)鐵礦石、鐵精粉等具有(yǒu)“殺傷力”的重載物料。為深入了解市場,調研客戶需求,研發團隊冒着嚴寒趕赴當地(dì)辦(bàn)事處,又驅車近百公裡趕往(wǎng)港口(kǒu)。
徐工裝載機(jī)在(zài)施工(gōng)
時值隆冬(dōng),一場(chǎng)大雪讓唯一通向港(gǎng)口的公路(lù)堵塞嚴重。
“如果(guǒ)選擇走小路翻(fān)過那個山頭,估計2個小時就能到達。”當地負責服務的同事指着不遠處的一座小山說道。
“那還等啥,帶上必要的(de)工具和測(cè)試設備,咱走過去!”市場調研組長張安(ān)民跳下車,大踏步走在了最前面。山間小路(lù)又窄又滑,稍有不慎(shèn)就會滑倒,大家(jiā)手腳(jiǎo)并用,抓住旁邊(biān)的樹枝和枯草,艱(jiān)難的攀爬着,一個(gè)小山包,足足走了1個多小時。
徐工定變量二代(dài)平台化(huà)研發團(tuán)隊的調研小組立即展(zhǎn)開行動
到達港口,調研小組立即展開行動,采訪客戶、收集反饋信息、記錄産(chǎn)品作業過程、測算作業效率和油耗。寒冷的海風像刀子一樣刮在臉(liǎn)上,握着筆的手凍得不(bú)聽使(shǐ)喚,趁着駕駛員休息間隙(xì),連忙(máng)爬進駕駛(shǐ)室,記錄工作小(xiǎo)時數(shù)、加油記錄、作業量、工況信(xìn)息等十餘項作業(yè)參(cān)數。
團隊先後跑遍國内17個主要市場,從港口、礦山,到石料廠、攪拌站,共收(shōu)集各類需求及(jí)反饋信息100餘條,為定變量二代的開發和适應性改進提供了最為詳實的第一手資料。
逆向求法 突破瓶頸
在技術升級全過程中,定變量控制閥(fá)元件自主化研發是重中之重。第一代定變量系統采用的進口控制閥元件在市場實戰中略顯“嬌貴”,用戶反饋極(jí)限工況适應性不強、維修保養成本較高……“必須走國産化替代,自主研發(fā),牢牢握緊核心(xīn)技術(shù)”,研發團隊暗(àn)下決心(xīn)。
在沒(méi)有相關經驗可以借(jiè)鑒,團隊錨定客戶需求,對标進口元件技術參數,運用逆向工程理論,先行設(shè)定元件的性能(néng)指标、可(kě)靠性指标和成本目标,反複(fú)簡化、優化(huà)元(yuán)件結構,數字建模初見成效。
“液壓系統的每一次升級,都是牽一(yī)發動(dòng)全身的大手術,任何一個細節沒思考清楚,都會阻礙(ài)項目的順利進行。”回想起當時整個(gè)團隊激情澎湃,不達(dá)目标誓不(bú)罷休的精神(shén)狀态,團隊負責人謝朝陽仍曆曆在目,記憶猶(yóu)新。
控制閥元件試制後,立即進入到了嚴(yán)格的實驗驗(yàn)證階段。每天連(lián)續裝卸砂石10小(xiǎo)時以上,從可靠性試驗到認證試驗(yàn),再到強化試驗,兩個月來,共完成60多項參(cān)數的驗證與(yǔ)優化調整(zhěng),800多條載荷曲線的采集(jí)。
在合作高校資深教授的協助(zhù)下,對試驗數(shù)據進行分析論證後,得(dé)出結論:自主研發控制閥(fá)液壓元件的試驗性能為進口元件的95%,而成本僅為進口件的50%,完全可替代進口元件。與此同(tóng)時,團隊從(cóng)近百組參數中,驗證分析出(chū)三組優(yōu)選參(cān)數,二(èr)代定變量液壓系統的成功升(shēng)級進(jìn)入到了最後沖刺階段(duàn)。
毫厘之差 追求極緻
“張工,樣機在試驗中動臂舉(jǔ)升速度突然變慢(màn),存(cún)在明顯(xiǎn)異常。”接(jiē)到報告後,張安民急忙放下手頭的工作,帶着兩(liǎng)位團隊(duì)成員急忙前往試驗場。
現場調研
通過比對,滿載情(qíng)況下,動(dòng)臂舉升速度較之(zhī)前下降了10%,動力輸出參數(shù)異常。“一定是某個元件出現了(le)故障,别急,我們(men)慢慢排查。”
從油缸到多路閥,從變量泵到齒輪(lún)泵,在排查到卸荷閥時,“吱—吱”,微弱的異響引起了大家的注意(yì),通過判(pàn)斷是卸荷閥運轉卡頓造成異響(xiǎng)。在專業維(wéi)修(xiū)人員的協助下,将(jiāng)卸荷閥拆解了下來,從閥杆、閥體到閥芯,重新測算每一個零部件的尺(chǐ)寸,發(fā)現閥杆和閥體的配(pèi)合間隙差(chà)了3微(wēi)米,導緻閥體在長時間工作中,閥芯受熱膨脹讓間隙更狹窄(zhǎi),發生卡滞現(xiàn)象,液壓動力傳遞減弱(ruò),影響(xiǎng)動臂舉升速度。
問題找到了,大家來不及休(xiū)息,一方面聯系供應商加以改進,另一方面從設計優化、加工工藝、裝配試驗等(děng)關鍵過程,彙編輸出《卸荷閥的出廠(chǎng)試驗測試标(biāo)準》,交付到廠家和采購、檢驗(yàn)部門,并要求廠(chǎng)商和各部門嚴格按照标準執(zhí)行。
元件改良後,經過(guò)反複檢測和強化試驗,新一代定變量(liàng)液壓系(xì)統呈現的(de)參數均超過預期目标,液壓元件重(zhòng)量減輕30%、制造成本降低50%、系統故(gù)障率降低70%以上,關鍵核(hé)心零部件通用化率達100%,在5-7噸級六大類裝載機(jī)産品上實現産業化裝(zhuāng)備,為徐工裝載機市(shì)場(chǎng)版圖(tú)的開拓增添了重要砝碼。
技術創新的賽場上,跑得慢了就會落後。危機意識是技術創新的重(zhòng)要思維,定變量研發團隊始終居(jū)安思危,奮起直追、突破自我,真正沉下心來,一項一(yī)項去攻(gōng)破,一塊一塊往(wǎng)上壘(lěi),創造出己所獨有的核心技術,形成創新鍊條,從而助(zhù)力“世界一流裝載機械”真正(zhèng)提速升級。
(本文來自(zì):徐工(gōng)集團)